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建邦炼钢厂“以铬代锰”降锰生产实践
王栋王如伦张崇尧齐治畔宋文生
(山西建邦集团有限公司)
摘要:本文介绍山西建邦集团炼钢厂利用铁水铬高特点降低锰合金含量,进而降低硅锰合金消耗。通过生产实践研究表明,在钢中含有适量铬元素情况下降低锰合金含量可保证成品钢材性能。
关键词:高铬铁水;硅锰;以铬代锰
1引言
山西建邦集团炼铁厂使用价格低廉的含Cr红土矿作为烧结原料,可以显著降低生产成本。但是使用含Cr原料造成高炉铁水Cr含量较高,最终导致钢中Cr含量偏高。根据炼钢成分控制和成品性能分析对比,确定试行合金成分以铬代锰。充分利用铁水残余成分Cr代替合金元素Mn是降低成本、残余元素综合利用的有效手段,能够为公司节约合金成本,降低炼钢消耗,增加企业经济效益。
2试验条件及试验方案
2.1试验条件
山西建邦集团炼钢厂现有3座65吨转炉、2座LF钢包精炼炉、一台5机5流和两台6机6流方坯连铸机,转炉炼钢管理引入先进的德国巴登误工分析系统;连铸采用液面自动控制技术、结晶器电磁搅拌技术、凝固末端电磁搅拌技术、优化切割和热装热送技术,有效地保证了铸坯质量。转炉单炉平均出钢量63t;造渣料使用石灰、轻烧白云石、烧结矿、石灰石等;转炉冶炼周期26分钟,供氧时间13分钟;脱氧合金化使用硅铝铁、硅锰、硅铁等。
目前主要生产钢种为HRBE、HRBE系列高强抗震钢筋,预应力混凝土用PC钢棒,MG、MG、MG系列矿用锚杆钢,以及45~75号钢系列、82B钢绞线、焊丝钢等。
试验钢种:HRBE,成分控制如表1所示。
表1HRBE高线φ10规格成分内控要求
2.2试验方案
表2:不同铁水条件下炼钢成分设置
根据统计分析,试验阶段在C含量要求不变、确保碳当量的前提下,将试验组Mn含量标准下限降低0.05%,对比降锰后力学性能变化。统计铁水铬高时炼钢成品成分铬含量情况,初定铬含量高于0.%时对成分进行降锰控制。
3以铬代锰可行性理论分析
锰提高钢的强度、韧性,并能提高钢的淬透性;铬增加钢的淬透性,显著提高强度和硬度,使组织细化而又均匀分布,提高钢的塑性和韧性。铬和锰元素在钢中对钢材性能影响作用相当,以铬代替锰是可行的,一方面能够降低炼钢合金消耗,另一方面使铁水中残余元素得到有效利用。
4试验效果
4.1Cr含量对成品性能影响
表3高铬时(Cr≥0.%)时成分及性能情况(试验组)
表4铬正常时成分及性能情况(对比组)
以上两表对比可以得出,试验组平均Cr含量高于对比组0.%,试验组平均Mn含量低于对比组0.05%。试验组与对比组成品力学性能均符合国标要求。由于Cr对碳当量贡献为1/5,且成品Cr普遍偏高(平均0.%),对碳当量贡献0.%,而降锰按0.05%考虑(对碳当量贡献约0.01%),故“以铬代锰”试验组平均碳当量高于对比组0.02%。
4.2降锰后经济性分析
实施以铬代锰方案后成品成分锰含量判定标准比原判定标准降低0.05%,其中φ10规格HRB成品成分锰含量下限要求由原来的0.90%降低至0.85%。实际生产总结发现,实施以铬代锰前成品成分锰含量平均为0.97%,实施后成品成分锰含量平均为0.92%,锰含量平均降低0.05%,折算硅锰合金消耗降低0.05%×0÷65%÷90%=0.85kg/t,硅铁合金消耗升高0.85×17%÷75%=0.19kg/t,综合合金消耗降低0.66kg/t,合吨钢成本降低4.19元。
5结语
1)铁水铬含量升高,相应影响钢中铬含量升高。
2)钢中铬元素对成品性能有一定影响,可替代部分锰合金,降低炼钢合金消耗,并保证产品力学性能稳定。
3)铬元素代替合金锰,由于铬与锰对碳当量贡献差异,保证碳当量稳定前提下,合金消耗可进一步降低。
参考文献
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