1前言
循环管为RH炉真空室最重要的组成部分,由于受到高速循环钢液的剧烈冲击和温度的反复变化,加之结构上的特殊性,导致真空室循环管耐火材料成为整个RH炉最薄弱的一个部位,真空室的使用寿命往往受到循环管的限制。
2循环管的损毁及机理分析
该钢厂具有多条RH炉生产线,配套不同的连铸机。除此之外,其他条生产线RH炉设定容量均高于t。而目前钢厂使用的tRH炉产能不足,采取间歇式生产方式,炉次之间的间歇时间较长,生产间歇真空室顶部顶枪由于机械故障无法进行有效的烘烤,造成炉内温度波动较大。该条生产线采用机械泵抽真空方式,极限真空度为36Pa,为节省设备反应时间,处理钢液前机械泵会预抽压力至30kPa。在处理开始时,钢液在预抽压力的作用下迅速上升并发生剧烈反应,高温钢液对循环管内表面剧烈冲击。通过对循环管的使用状况进行跟踪,发现循环管第一环砖与浸渍管接触部位剥落熔损异常形成环形凹槽,且凹槽在使用过程中逐渐扩大加深,如图1(a)和(b)所示。
图1循环管凹槽的使用状况
正常情况下,循环管镁铬砖损毁分为结构剥落和侵蚀,其损毁机理如表1所列。
表1循环管的损毁机理
表1循环管的损毁机理
拆解使用后的循环管,分别将正常部位和凹槽部位制成切片,如图2(a)和(b)所示。两个部位的残砖均分为渣层、渗透层和原砖层。
图2正常部位和凹槽部位残砖剖面图
镁铬砖显气孔率较大,熔渣渗入镁铬砖基质,在反应过程中会形成高熔点复合尖晶石相使熔渣变黏,但其不能形成一个整体,不能有效阻止熔渣继续渗入[1]。随着熔渣的渗入,砖形成渣层和渗透层,渣层表面不平整,呈现黑褐色;渗透层厚度均匀,呈现青灰色。循环管正常部位使用70炉后分别测量渣层、渗透层、原砖层、残砖厚度,其数据列于表2。循环管正常部位镁铬砖损毁速率为0.mm/炉。
mm
表2循环管正常部位损毁数据
由图2(b)可见,渣层、渗透层与原砖层之间存在明显的、平行于受热面的裂纹,并呈片状剥落趋势。熔渣向砖内部侵蚀形成的渗透层与原砖层之间存在一定的密度差异;当RH炉的温度变化时,由于渗透层与原砖层的膨胀系数存在差异,在镁铬砖内部产生一定的体积变化;加之渗透进镁铬砖内的铁的价态随温度而变化[2],受到钢渣侵蚀后的镁铬砖受热时内部膨胀不一,使得渣层、渗透层与原砖层之间均有横向裂纹,进而导致镁铬砖的结构剥落。分别测量此部位渣层、渗透层、原砖层和残砖厚度,其数据列于表3。此部位循环管镁铬砖损毁速率为1.mm/炉,明显高于正常部位的损毁速率。
表3循环管凹槽部位损毁数据
3循环管损毁原因分析3.1材料原因
拆解下线后的循环管,发现同一块循环管镁铬砖只有和浸渍管对接面的附近熔损异常,其他部位均正常,这说明镁铬砖材质无质量问题,需要从结构上寻找原因。
3.2炉次间歇无法下顶枪烘烤
该条RH炉生产线产能不足,炉次之间间歇时间长,该RH炉顶枪频繁上下运转,会出现卡枪故障使生产中断。因此目前炉次之间选择不下枪烘烤,但这会导致炉内温度快速下降,下一炉冶炼开始后炉内温度又快速上升,温度发生大较的波动,渗透层与原砖层的边界会产生很大的应力,这些应力就导致一些平行于热面的裂纹产生,从而使材料开裂、剥落[3]。
3.3循环管砖上浮及浸渍管砖下沉
循环管砖上浮主要存在以下3个原因。
(1)循环管砖密度为3.3g/cm3,钢液密度为7g/cm3,密度差较大,循环管砖受到钢液的浮力,存在上浮趋势。
(2)砌筑循环管和下部槽时,第一环砖与真空室底部耐火砖间的预留间隙小。耐火砖受热膨胀,在底部槽砖和第一环砖之间产生较大的挤压应力而处于不稳定状态,即使受到较小的向上的外力作用也易诱发中部向上隆起,即表现为第一环砖上浮[4]。
(3)高速向上流动的钢液对上升管循环管砖产生向上的摩擦力,会导致上升管循环管砖上浮。
浸渍管砖下沉主要因为浸渍管组装工艺存在缺陷,缺少托砖板或砖与钢胆之间浇注料的浇注工艺存在缺陷,在使用过程中产生挤压应力而导致其下沉。
经现场拆解浸渍管和循环管部位,未发现循环管砖上浮或浸渍管砖下沉的现象,使用后浸渍管砖上表面依然保持与法兰面水平,循环管砖内部未见分层现象,如图3和图4所示。
图3浸渍管上表面情况
图4循环管内部情况
3.4热膨胀
将该批次镁铬砖制成试样,测得其室温至℃的线膨胀率,示于图5。由图可见,镁铬砖线膨胀率随温度升高而增加,℃时达到1.69%。
图5镁铬砖线膨胀率
镁铬砖在高温下膨胀产生挤压应力,造成循环管与浸渍管接触面挤压,循环管砖边角开裂。受钢液冲刷剥落,在冷热交替的使用过程中,凹槽逐渐发展,导致其提前损毁。
4解决循环管凹槽缺陷的方法
(1)合理调配生产,提高RH炉的使用效率,增加精炼炉次,缩短间歇时间,并在间歇期间采取下顶枪烘烤的措施,减少炉内温度波动。
(2)监控循环管凹槽部位熔损状态,在两炉次之间的停歇期间进行喷补维修,以减缓凹槽发展速度。
(3)循环管和下部槽施工时在局部留有合理膨胀缝隙,以减缓因镁铬砖膨胀挤压而造成的局部剥落。具体措施如下:①循环管与浸渍管之间填2~3mm铬刚玉火泥;②循环管与工作层第一层之间填5~7mm镁铬捣打料;③筋板以下工作层由干砌改为湿砌;④筋板与工作层之间空隙由捣打料填充改为纤维棉填充。
通过采用以上方法,循环管在使用过程中不再出现凹槽,每套真空室寿命由70炉提升至炉左右,延长了耐材使用寿命,降低了生产成本。
5结语
分析了RH炉循环管的损毁原因及机理,找到了解决循环管凹槽缺陷的方法。对这一问题的成功解决,延长了真空室的使用寿命,降低了生产成本,为企业创造了经济效益。